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磨選系統(tǒng)是整條選礦生產(chǎn)線中能耗較高的階段,尤其是磨礦階段,能耗損失所占比例較大。因此,某選廠把節(jié)能降耗的主要的放在了磨選階段,經(jīng)改造實(shí)踐,該廠的節(jié)能降耗效果是非常突出的。下面就該選廠采取的幾點(diǎn)主要節(jié)能降耗措施進(jìn)行詳細(xì)的介紹。
1、引進(jìn)高頻振網(wǎng)篩,提高處理量
該廠主廠房工藝流程為“階段磨礦階段選別、細(xì)篩自循環(huán)”,細(xì)篩作業(yè)一直采用普通的兩段尼龍固定篩。由于這種細(xì)篩的開孔率低,篩面固定不動,僅靠礦漿料流切割篩縫透篩達(dá)到分級目的,篩分效率低,僅為15%~20%。此處,給礦中大部分合格粒級沒有進(jìn)入篩下,而是經(jīng)篩上返回,在流程中形成惡性循環(huán),導(dǎo)致泵池易滿,嚴(yán)重制約了球磨機(jī)的處理能力和磨礦效率的提高,并且使生產(chǎn)工藝指標(biāo)產(chǎn)生較大波動,限制了整個磨選系統(tǒng)材料、備件消耗的降低。為此,該廠決定進(jìn)行MVS電磁高頻振網(wǎng)篩取代尼龍細(xì)篩的試驗(yàn)研究。改造完畢后,對其進(jìn)行了工業(yè)性試驗(yàn)。在相同給礦條件下的試驗(yàn)結(jié)果表明:使用高頻振網(wǎng)篩篩分量效率可達(dá)61.37%,與使用固定細(xì)篩的28.17%相比,提高了33.20%,減少了二段球磨機(jī)的循環(huán)量。篩分質(zhì)效率可達(dá)46.52%,與使用固定細(xì)篩的19.74%相比,提高了26.78%。
2、引進(jìn)脫水槽自動控制和多磁極磁選機(jī),降低尾礦品位
該廠磁力脫水槽使用年限長,存在部分老化現(xiàn)象。脫水槽受給礦量、濃度、品位變化的影響較大,當(dāng)給礦礦石性質(zhì)發(fā)生變化時,人工操作的時效性和準(zhǔn)確性較差,有時造成跑礦。通過實(shí)施脫水槽自動控制后,增強(qiáng)了尾礦品位控制的準(zhǔn)確性,同時實(shí)現(xiàn)了底流開度的自動調(diào)節(jié),可有效杜絕因人工操作的不及時和操作水平的差異而產(chǎn)生跑礦現(xiàn)象。
現(xiàn)場使用的大多數(shù)磁選機(jī)已經(jīng)使用多年,退磁嚴(yán)重、場強(qiáng)偏低,且存在磁系包角小、選別區(qū)域短、金屬回收率低的問題。為降低尾礦品位、減少金屬流失,該廠引進(jìn)沃特機(jī)器多磁極磁選機(jī)代替原磁選機(jī),該磁選機(jī)具有場強(qiáng)高、磁系包角大、選分區(qū)大、選別能力強(qiáng)、回收率高等特點(diǎn),可以有效降低尾礦磁性鐵品位,提高金屬回收率。設(shè)備改造后,在生產(chǎn)條件可比的情況下,進(jìn)行了系列間平行對比試驗(yàn),取得了較好的試驗(yàn)效果:一段磁選機(jī)尾礦品位改造前為8.38%,改造后為8.23%,降低了0.15%;二段磁選機(jī)尾礦品位改造前為6.97%,改造后為6.64%,降低了0.33%。
3、振網(wǎng)篩工藝改造,提高系統(tǒng)處理量
選礦主廠房振網(wǎng)篩原工藝為:振網(wǎng)篩篩上產(chǎn)品回一段泵池,經(jīng)旋流器分級后沉砂進(jìn)入二段球磨機(jī)再磨,篩下產(chǎn)品則經(jīng)磁選柱再選后為合格精礦。該工藝中存在的主要問題是:篩上產(chǎn)品回到一段泵池后造成一段泵池易滿,隨之導(dǎo)致一段磨機(jī)處理量降低,影響和制約了選礦處理量。為了解決這一難題,減少進(jìn)入一段泵池的礦量,對振網(wǎng)篩篩上再磨工藝進(jìn)行了改造,改造后振網(wǎng)篩篩上產(chǎn)品經(jīng)濃縮磁選拋尾后直接進(jìn)入二段磨機(jī)進(jìn)行再磨。
通過采取上述三點(diǎn)措施,該選廠很好地實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,為選礦工作節(jié)約了一大部分的開支,生產(chǎn)收益也隨之提升。這里,引進(jìn)的新設(shè)備沃特機(jī)器磁選機(jī)做出了巨大的貢獻(xiàn),對該設(shè)備感興趣者建議蒞臨沃特機(jī)器進(jìn)行考察,咨詢熱線:0371-55895999。