首頁 > 新聞中心 > 某選廠銅爐渣浮選生產(chǎn)實踐
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某銅選廠產(chǎn)生的銅爐渣不僅占用了大量的庫存面積,而且造成了一定的環(huán)境污染、破壞生態(tài)平衡。為了解決這些銅礦廢渣,并將其二次利用,該選廠對銅爐渣性質(zhì)做了詳細分析,進行了銅爐渣浮選生產(chǎn)實踐,更終獲得了較好的經(jīng)濟指標。
1、銅爐渣的冷卻處理
爐渣中的銅能夠進行浮選關(guān)鍵在于爐渣冷卻過程中,硫化銅的結(jié)晶以及金屬銅的聚集形成了適于機械選礦的含銅粒度。爐渣的冷卻速度對形成銅的粒度大小關(guān)系極大,由于粒度大小決定選別結(jié)果,所以渣的冷卻速度是衡量浮選效果的主要條件,可能比爐渣的組成更為重要。
驟冷會使爐渣形成非晶質(zhì)構(gòu)造,這種非晶質(zhì)構(gòu)造會阻止微晶粒析出和遷移聚集,驟冷的水淬渣在顯微鏡下看不到有銅的沉積;反之,爐渣緩慢冷卻有利于銅相粒子遷移聚集長大,含有大量的能用顯微鏡觀察到的顆粒,因此緩冷爐渣銅的回收率高于驟冷的水淬渣銅的回收率。
根據(jù)轉(zhuǎn)爐渣和電爐渣工藝礦物學研究報告表明,緩冷48小時,其結(jié)晶效果較優(yōu),于是,該選廠渣緩冷時間為56小時。
2、緩冷渣性質(zhì)
該選廠冶煉銅爐渣經(jīng)緩冷后,外觀呈黑色,松散容重2.0~2.4g/cm³,密度3.5~4.3g/cm³。性質(zhì)比較穩(wěn)定,嵌布粒度較細。銅爐渣含鐵量很高,故它的質(zhì)地致密、堅硬,部分渣塊可能具有明顯的金屬光澤。銅物相分析結(jié)果表明氧化率為4.47%,屬硫化銅礦;銅物相分析結(jié)果表明氧化率為14.12%,屬氧硫混合銅礦。
1、生產(chǎn)工藝流程
對該公司緩冷48小時與24小時的轉(zhuǎn)爐渣和電爐渣分別進行了對比試驗,試驗考察了磨礦細度、浮選時間、浮選藥劑種類與用量等工藝因素的影響,并進行了開路、閉路等浮選試驗。根據(jù)實驗結(jié)果更終確認了更好的試驗條件及流程結(jié)構(gòu):
(1)爐渣緩冷:爐渣經(jīng)過自然冷卻24小時——噴淋冷卻24小時——自然冷卻8小時后,由渣包車運到翻包平臺翻倒到渣堆場。
(2)破碎流程:采用“二段一閉路”的破碎流程,破碎產(chǎn)品粒度為12mm~0mm。
(3)磨礦流程:采用兩段連續(xù)閉路磨礦,磨礦細度:-325目占85%。
(4)選別流程:浮選采用兩粗兩掃三精浮選流程。
(5)脫水流程:銅精礦及尾礦均采用濃縮+過濾兩段脫水流程。
(6)選礦設(shè)計指標
2、工藝指標確定
金屬回收率是衡量金屬平衡工作好壞的標準,通過金屬回收率的計算,可以用它來衡量生產(chǎn)過程中技術(shù)操作水平的高低,檢驗投入及產(chǎn)出的金屬是否分布合理,同時可以查找流程中金屬損失的原因。其中渣浮選金屬回收率與入選原礦品位、精礦品位及尾礦品位有關(guān)。
尾礦品位與回收率的關(guān)系分析顯示,渣浮選尾礦品位越低,金屬回收率越高,故在實際生產(chǎn)中盡可能的降低尾礦品位。精礦品位與回收率的關(guān)系顯示,渣浮選精礦品位越低,金屬回收率越高,但為了與該廠實際生產(chǎn)結(jié)合,浮選精礦品位控制在20.0%~25.0%,在盡可能降低尾礦品位的前提下,可將金屬回收率滿意化。原礦品位與回收率的關(guān)系分析顯示,金屬回收率隨著原礦品位的升高而升高,該選廠目前產(chǎn)出的電爐緩冷渣品位0.5%~0.8%左右,轉(zhuǎn)爐緩冷渣品位4.0%~7.0%,兩種緩冷渣混合后綜合品位約2.0~5.0%。
3、生產(chǎn)實踐
渣浮選試生產(chǎn)初期,按轉(zhuǎn)爐渣﹕電爐渣=1:4進行混料,平均混合品位為1.30%,生產(chǎn)技術(shù)指標如下:由于精礦品位低,同時回收率太低,達不到設(shè)計指標要求,于是對緩冷渣的配比進行調(diào)整,按轉(zhuǎn)爐渣﹕電爐渣=1:2進行混料,平均混合品位為3.78%,生產(chǎn)技術(shù)指標如下從上表中看出:精礦品位過高,金屬回收率偏低,于是根據(jù)實際生產(chǎn)情況,對流程結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。
(1)降低礦石粒度
由于振篩篩孔大,篩下礦石粒度大,進入球磨機的礦石粒級粗,入選濃細度難以控制,浮選困難,導(dǎo)致尾礦含銅升高,所以將振動篩篩孔從14mmx16mm改到14mmx12mm。
(2)改變鋼球型號
Ⅰ段球磨機添加100mm和80mm的鋼球,Ⅱ段球磨機添加60mm和40mm的鋼球,由于磨礦臺效過高,對入選礦漿細度難控制,所添加的鋼球滿足不了礦漿細度的要求,所以Ⅰ段球磨機鋼球型號改為100mm,Ⅱ段球磨機鋼球型號改為60mm,從而改變?nèi)脒x礦漿細度,確保入選細度達到要求。
(3)改變藥劑添加位置
原設(shè)計藥劑是添加在攪拌桶內(nèi),桶體太深,礦物比重大,整個攪拌桶振動大,在試車過程中攪拌桶電機多次發(fā)熱自停,大部分藥劑從粗一第1、2臺浮選機被帶出,使后面的流程藥劑與礦物作用減弱。改變藥劑添加位置,將藥劑加入砂泵池,通過泵的作用及直徑250mm旋流器、球磨機的作用,再進入浮選,使藥劑能與礦物充分反應(yīng),得到了平衡厚實的泡沫層,提高金屬回收率。
(4)提高入選品位
提高入選原礦品位,可以有效的提高金屬回收率,同時可以盡快將緩冷渣中的金屬變現(xiàn)出來,降低了金屬積壓,因此,根據(jù)實際生產(chǎn)需要,將轉(zhuǎn)爐渣與電爐渣的配比由原來的1:2提高到了1:1。在流程改造及緩冷渣配比的改變后,各項指標達到了預(yù)期效果,且優(yōu)于設(shè)計指標。
綜上,該選廠的冶煉銅爐渣用浮選方法進行處理,原礦品位4.0%~5.0%,精礦品位20.0%~25.0%,尾礦品位低于0.28%,金屬回收率在94.0%以上,且優(yōu)于設(shè)計指標,獲得了較好的經(jīng)濟效果。在解決了因銅爐渣導(dǎo)致堆存困難問題的同時,也將銅爐渣進行了循環(huán)利用,這樣不僅有效解決了環(huán)境污染問題,而且也為該選廠帶來了可觀的經(jīng)濟利益。
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