首頁 > 新聞中心 > 選煤廠選煤系統的優(yōu)化改造
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某選煤廠在完成一次生產系統升級改造后,原煤入選能力及精煤產率均得到了大幅度提升,并獲得了良好的經濟效益,同時在生產中也出現了精煤成分匹配不均勻、產品質量不穩(wěn)定的相關問題,需要進一步的優(yōu)化改造。
由于系統升級改造生產經驗相對不足,柴里選煤廠在重介系統與浮選機聯合運行上暴露出一些問題。通過檢測數據可以看出,重介單機灰分相對較為穩(wěn)定,但是綜合精煤的灰分、水分波動比較大。在產品銷售過程中,廣大客戶對精煤產品質量不均勻、不穩(wěn)定的現象反應比較強烈。針對此問題,柴里選煤廠進行了詳盡的調查研究,以分析問題的根源所在。
由于柴里選煤廠現有的重介系統是由原來的跳汰系統升級改造而來,因此生產工藝較為復雜,綜合精煤的組成成分多達4種,分別為重介精煤、重介粗煤泥、沉降離心機精礦和壓濾機精礦。在各部分精煤中,重介精煤、重介粗煤泥和沉降離心機精礦灰分、水分相對穩(wěn)定,并可實現連續(xù)配倉,但是壓濾機精礦存在較多問題:①壓濾機精礦所占比例達10.34%,且灰分、水分偏高,因此易導致綜合精煤質量不穩(wěn)定;②壓濾機平均每小時卸料4.5次,平均卸料時間僅6min,難以實現連續(xù)卸料;③濾餅成團嚴重,破碎不夠徹底,常有大塊煤泥堵住放倉漏斗的情況發(fā)生。
當下,煤炭行業(yè)仍然處于嚴冬時期,如無穩(wěn)定的產品質量,就難以保證穩(wěn)定的市場。因此,柴里選煤廠亟需解決精煤產品質量不均勻的問題。
1、灰分均質
降低灰分是選煤生產的更直接目的,灰分也是衡量一個選煤廠生產水平的重要指標之一,沒有穩(wěn)定的灰分,經濟效益就無從談起。柴里選煤廠以生產8級冶煉精煤為主,灰分要求控制在8.00%~9.00%之間。在實際操作中,依據各種精煤成分所占比例,合理確定了各精煤的灰分范圍,以確保綜合精煤灰分合格。該廠重介粗煤泥的灰分一般在10.00%左右波動,在重介系統生產操控中,要依據原煤發(fā)熱量、快速浮沉等數據合理確定分選密度。根據日常操作經驗,將分選密度控制在1.45~1.54g/cm³之間,重介精煤灰分即可控制在7.80%~8.20%之間。同時,力保浮選生產的穩(wěn)定性,合理調節(jié)影響浮選精煤灰分指標的各個因素,將浮選機精煤灰分控制在9.5%以內,浮選柱精煤灰分控制在9.0%以內。另外,還加強了噴水系統管理,嚴防精煤產品帶介對灰分產生影響。
2、各組分降水
精煤水分過高,嚴重影響其結焦性能,因此客戶對精煤水分的要求也極為苛刻。為了降低水分,實現產品質量穩(wěn)定,柴里選煤廠從綜合精煤的各個成分上分別入手,更終達到了降低綜合精煤水分的目標。
(1)重介精煤降水
隨著機械化采煤程度的不斷提高,原煤煤質逐漸變差,原煤中細粒級含量不斷攀升,這給產品的脫水帶來一定壓力。為此,柴里選煤廠在>13mm、0.5~13mm、<0.5mm三個粒度級別上分別采取了降水措施:
①將精煤脫介篩的分級段13mm×40mm沖孔篩板更換為16mm×40mm的壓條篩板,從而提高了透篩率,確保水分相對較高的細粒物料可以進入離心機脫水。
②將原設計的3臺末煤離心機增加到4臺,以增強脫水效果,使末精煤水分由原來的6.8%降低到6.3%。
(2)一段浮選精礦降水
柴里選煤廠利用沉降離心機回收一段浮選精礦中的粗顆粒(0.3~0.5mm),由于該部分精礦約占綜合精煤的5%,因此沉降離心機精礦的降水是綜合精煤降水的重要環(huán)節(jié)。為此,柴里選煤廠采取了以下措施:一是在原有工藝的基礎上,將部分一段浮選精礦分流到精煤壓濾機處理,從而降低了沉降離心機的負荷;二是兩臺沉降離心機交替使用,充分利用停車時間對沉降離心機進行清理,檢查篩縫是否有破損;三是加強沉降離心機精礦水分的檢測,發(fā)現水分異常時及時排查整改。
(3)二段浮選精礦降水
在設備管理上,為適應浮選產量的增大,柴里選煤廠將精煤壓濾機由1臺逐步增加到4臺,從而提高了浮選精礦脫水能力。同時,為了增大濾布的透水性,將舊濾布的襯布剪掉,沖洗干凈重復利用,不僅加快了壓濾機的打料速度,還達到了修舊利廢的目的。
在工藝上,對精煤壓濾機入料采取了摻粗處理。現有系統中浮選柱分選的沉降液煤泥粒度<0.3mm,導致壓濾機濾餅較硬,水分高,并且不易破碎。為了增加濾餅的透氣性,提高松散度,在精煤壓濾機入料中摻入了部分粒度較粗的一段浮選精礦(0.3~0.5mm),從而提高了壓濾精煤的松散度,降低了濾餅水分。通過摻粗,使精煤壓濾機產品的平均水分由29.0%降到27.0%,并且卸料速度大幅度提升,工作循環(huán)加快。
3、加強破碎,實現摻混均質
對各精煤的灰分和水分進行有效控制是實現精煤均質化的前提條件,而有效實現重介精煤與浮選精煤的混合,是柴里選煤廠均質化管理的較為關鍵環(huán)節(jié)。
對于柴里選煤廠來說,要實現均質,首先要解決壓濾精礦粒度大、不易破碎的問題。對此,柴里選煤廠采取了“一破二混三配倉”的模式,即:①破碎。通過在壓濾機下料漏斗架設鋼絲繩,在各運輸機機頭安裝破碎機,實現了對濾餅的充分破碎;②摻混。在重介精煤與浮選精煤初次混合和灌倉時安裝摻混破碎機,實現了精煤的充分混合;③配倉。合理調配三個精煤倉的使用,在灌倉和放倉時實現對不同質量產品的配倉摻混。
其次要解決的就是如何保證重介精煤與浮選精煤的均勻配比問題。對此,柴里選煤廠立足實際、集思廣益,完善了精煤壓濾機操作規(guī)程及工作制度,采用延長卸料時間的辦法來確保浮選精煤連續(xù)卸料,以實現重介精煤與浮選精煤的均勻配比。目前,四臺精煤壓濾機入料時間約1800~2000s,壓榨20s、反吹10s,二次壓榨80s,松開機頭60s,卸料480s,每個循環(huán)約45min。并且將四臺精煤壓濾機卸料時間錯開,大約每隔3~5min卸一臺壓濾機,基本實現連續(xù)卸料。
實踐證明,經過實施上述一系列均質化措施,柴里選煤廠的均質化管理取得了良好效果,使產品灰分、水分趨于平穩(wěn),并且實現了放倉漏斗的零事故。
2015年,柴里選煤廠年銷售精煤192萬t,超額完成年度生產目標,精煤產率高達73.28%,精煤外運批次很合格,綜合精煤平均灰分為8.68%,平均水分為8.5%,產品質量穩(wěn)定,樹立了良好的信譽,獲得了廣大用戶的一致認可,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經濟效益和社會效益,同時也為行業(yè)內其他選煤廠的均質化管理提供了參考與借鑒。
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