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某選煤廠采用的選煤流程主要是塊煤部分選擇重介立輪設(shè)備進(jìn)行主選及再選環(huán)節(jié);直徑在13mm-0.5mm之間的末煤選擇重介旋流器進(jìn)行主選及再選環(huán)節(jié);直徑在0.5mm以下的選擇浮選的方式。生產(chǎn)過程中,浮選階段存在能耗高、效率低、無(wú)法浮選細(xì)小煤的問題,致使精煤產(chǎn)出率僅有50%左右。針對(duì)這一現(xiàn)象,該選煤廠對(duì)浮選工藝進(jìn)行了改造,問題得以解決。
原浮選系統(tǒng)所遵循的流程順序是:浮選入料經(jīng)泵打入一次浮選礦漿準(zhǔn)備器,礦漿經(jīng)準(zhǔn)備器處理后自流進(jìn)入一次、二次選浮選機(jī),二次浮選出的精煤自流到沉降過濾式離心機(jī)進(jìn)行脫水,脫水的精煤泥由刮板機(jī)收集到精煤泥皮帶,再轉(zhuǎn)運(yùn)到主選車間精煤皮帶;沉降過濾式離心機(jī)離心液自流到三次浮選入料池,由入料泵打入三次浮選礦漿準(zhǔn)備器,經(jīng)礦漿準(zhǔn)備器自流到三次浮選機(jī),三次浮選機(jī)精煤自流到壓濾機(jī)攪拌桶,再由壓濾機(jī)入料泵給入壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,濾液進(jìn)入濃縮機(jī)。
當(dāng)前,社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)水平的不斷增強(qiáng),讓煤炭資源在生產(chǎn)領(lǐng)域有了越來(lái)越多的應(yīng)用,同時(shí)生產(chǎn)行業(yè)對(duì)于煤的需求及質(zhì)量水平也有了越來(lái)越高的要求。這對(duì)于選煤企業(yè)提出了全新的要求,要想順應(yīng)這一社會(huì)發(fā)展趨勢(shì),就必須在原有的系統(tǒng)工藝基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步的改進(jìn)與完善。從現(xiàn)在的情況來(lái)看,國(guó)際范圍內(nèi)在浮選機(jī)的選擇上一般都是直流式給料。對(duì)于錢家營(yíng)礦而言,在堅(jiān)持工藝的精良化理念的基礎(chǔ)上,針對(duì)在生產(chǎn)過程中煤的質(zhì)量幅度較大、入浮效果不理想等特征,對(duì)之前生產(chǎn)所用的浮選系統(tǒng)進(jìn)行了針對(duì)性的改進(jìn),以確保能夠得到更高的生產(chǎn)效率。
改造之后的浮選系統(tǒng)工藝操作靈活,入浮煤泥可進(jìn)行一次浮選、二次浮選、三次浮選。當(dāng)入浮煤泥可浮性好時(shí),一次浮選即可分選出合格精煤產(chǎn)品;一次浮選可由一次、二次浮選機(jī)前三室或五室進(jìn)行。當(dāng)入浮煤泥可浮性較好時(shí),系統(tǒng)只需進(jìn)行一次、二次浮選就可以選出合格產(chǎn)品。當(dāng)入浮煤泥可浮性較差時(shí),系統(tǒng)需要進(jìn)行三次浮選。
該選煤廠在對(duì)浮選系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)之后,將新系統(tǒng)剛好(9月份)投入了生產(chǎn)。同時(shí)針對(duì)在更初十幾天時(shí)間內(nèi)浮選系統(tǒng)具體的工作生產(chǎn)數(shù)據(jù)加以詳細(xì)記錄,然后與改造之前(8月份)生產(chǎn)效果加以逐項(xiàng)的比較,見表1。
表1
通過對(duì)表1中數(shù)據(jù)的分析,我們能夠明顯的看出,在對(duì)選煤廠浮選系統(tǒng)進(jìn)行完善與改進(jìn)之后,生產(chǎn)效率得到了顯著的提升。當(dāng)入料灰分以及精煤灰分差不多一樣的條件下,尾煤灰分在原來(lái)的基礎(chǔ)上有了5.18%的提升,精煤生產(chǎn)效率在原來(lái)的基礎(chǔ)上有了8.13%的提升。經(jīng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算,整個(gè)選煤廠在精煤的生產(chǎn)效率上較之前有了2.02%幅度的提升。
總的來(lái)說,該廠通過對(duì)浮選工藝進(jìn)行了改進(jìn)之后,更終效果較理想,原有的能耗高、效率低的問題得到了改善,精煤產(chǎn)出率也得到了提升,同時(shí)也解決了污染問題,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的收益。如需了解更多浮選工藝的改造方法,可致電咨詢:0371-55895999。