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降耗提產(chǎn)是各大選礦廠共同追求的目標(biāo),近幾年來,某選礦廠圍繞著推廣新設(shè)備、新材料、新工藝、新藥劑等方面做了一些工作,并取得了一定的效果。下面,對該選礦廠的降耗提產(chǎn)措施進(jìn)行逐一介紹。
1、推廣新設(shè)備
(1)該選礦廠共有八個浮選系列,原設(shè)計(jì)全部采用A型浮選機(jī)。從1984年開始,有計(jì)劃地對A型浮選機(jī)進(jìn)行改造,到1987年底,共更新改造了5個系列粗選掃選和兩個系列精選浮選機(jī),累計(jì)投資283萬元。幾年生產(chǎn)實(shí)踐表明,改造后的浮選機(jī)與A型浮選機(jī)相比,節(jié)電18%~40%,選礦回收率提高0.3-0.5%,加上備件費(fèi)用的降低等,年可獲利100萬元以上。
(2)采用壓濾機(jī),改三段為二段脫水。該廠精礦脫水均采用濃密-過濾-干燥三段脫水流程。1987年引進(jìn)XYZ-15型自動壓濾機(jī),改三段為二段脫水流程,精礦水分可在14%以下,達(dá)到要求,生產(chǎn)率233公斤/米²·時。采用壓濾機(jī)后,除全部節(jié)約干燥用煤外,還節(jié)電5.4千瓦·時/噸,年效益7.5萬元。
2、使用新材料
鋼球消耗占選礦生產(chǎn)成本的15~20%。1987年先后開展了合金鋼球工業(yè)試驗(yàn),取得了令人滿意的結(jié)果。采用低鉻合金鑄鐵球,單耗由普通鍛鋼球的1.4~1.6公斤降到0.62~0.68公斤,1988年已在生產(chǎn)中應(yīng)用。
3、應(yīng)用分支串流浮選流程
1988年開始試驗(yàn)工作。小型試驗(yàn)表明,該流程節(jié)省藥劑15%,在銅回收率一致的前提下,精礦品位提高1~3%。1989年進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn),達(dá)到了節(jié)電、省藥和節(jié)約備品備件的目的,有顯著的經(jīng)濟(jì)效益,1990年正式應(yīng)用。
4、開展新藥劑的試驗(yàn)工作
(1)試驗(yàn)起泡劑代用品。該廠松醇油年耗量150噸以上。由于價(jià)格上漲,年增加支出40~50萬元。在尋找新藥劑時,將主要的放在松醇油的代用品上,先后開展了多種藥劑的試驗(yàn),其中P-8201、R-880、E-9、CB-594等已完成工業(yè)試驗(yàn),1988年P(guān)-8201已用于生產(chǎn)。按當(dāng)時價(jià)格,使用一噸可節(jié)省900元左右,并取得同松醇油相同的或略優(yōu)的技術(shù)指標(biāo)。
(2)用異丁基黃藥代替丁基黃藥。該廠丁基黃藥年耗量200多噸。由于價(jià)洛上漲,年增加支出60萬元左右。經(jīng)多次小型試驗(yàn)證實(shí),用等量異丁基黃藥取代丁基黃藥,可獲得與丁基黃藥一致的選礦指標(biāo)。1989年開展了工業(yè)試驗(yàn),其結(jié)果與小型試驗(yàn)結(jié)果基本一致,于1990年應(yīng)用。
5、應(yīng)用新技術(shù)
在這方面,主要做了如下工作:應(yīng)用了數(shù)控加藥機(jī)、球磨機(jī)恒定給礦技術(shù)、二價(jià)硫離子剩余濃度自動檢測及跟蹤加藥技術(shù)、磨礦分級多參數(shù)電子計(jì)算機(jī)控制和精礦礦漿計(jì)量等。這些新技術(shù)的應(yīng)用,對穩(wěn)定和提高磨礦機(jī)的給礦量,合理添加選礦藥劑,穩(wěn)定技術(shù)操作,節(jié)藥、節(jié)電都起到了很好的作用。
通過以上措施,該選礦廠實(shí)現(xiàn)了降耗提產(chǎn),經(jīng)濟(jì)效益也在逐年上升,可見,以上列舉的五項(xiàng)工作在降耗提產(chǎn)方面是可行湊效的,且均已經(jīng)證實(shí),各用戶可放心借鑒使用。
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